2.1 시험조건
본 연구의 시험은 국내 산업시설에 설치된 실제 스프링클러 방호구역을 대상으로 수행하였다. 시험 대상 공간은 고가 설비 보호가 요구되는 산업용 건축물의 부속 공간으로, 기존에 준비작동식 스프링클러 설비가 설치⋅운영되고 있는 환경이다. 해당 공간은 실제 현장과 동일한 배관 구성과 제어계통을 갖추고 있어, 부압식 스프링클러 시스템의 현장 적용성을 평가하기에 적합한 조건을 갖는다.
시험 대상 구역의 방호 면적은 약 3,000 m
2 규모이며, 스프링클러 배관은 준비작동식 밸브를 중심으로 1차측과 2차측 배관으로 구성되어 있다. 본 연구에서는 기존 준비작동식 스프링클러 설비에 부압식 스프링클러 시스템을 추가로 적용하여, 실제 현장에서 발생할 수 있는 결합 운용 조건을 구현하였다. 준비작동식 스프링클러 시스템은 싱글 인터록 방식으로 구성하였으며, 화재 감지 신호에 의해 준비작동식밸브가 개방되고 이후 스프링클러헤드의 열작동에 따라 방수가 이루어지는 구조이다. 시험 대상 설비는 실제 현장 적용 사례를 반영하여 주배관 150 A, 1차측 급수 압력 0.6 MPa, 배관재질은 KS D 3507 배관용 탄소강관을 사용하였으며, 스프링클러헤드는 K80, 표준형 상향식헤드를 설치하였다. 배관은 분기배관 및 말단 헤드를 포함한 폐루프 형식으로 구성하였다. 부압식 스프링클러 시스템은
Figure 1과 같이 부압 펌프, 부압 패키지, 부압 스위치 유니트, 제어반 등으로 구성하였으며, 스프링클러 2차측 배관의 목표 부압은 -0.05 MPa로 설정하였다. 이는 기존 연구 및 현장 적용 사례를 고려하여 누수 방지 성능과 시스템 안정성을 동시에 검토할 수 있는 조건이다.
Figure 1
Opening Diagram of the Vacuum Sprinkler System.
2.2 실증시험 방법
부압식 스프링클러 시스템은 기존 습식 스프링클러 시스템과 달리, 화재 발생 시 단일 기계적 작동만으로 방수가 이루어지지 않고, 감지기 신호 전달 → 제어반 판단 → 솔레노이드 밸브 작동 → 부압 해제 → 준비작동식밸브 개방이라는 다단계 제어과정을 거쳐야 실제 방수가 가능하다. 이러한 구조적 특성으로 인해 부압식 스프링클러 시스템의 방수 신뢰성은 개별 구성요소의 성능뿐만 아니라, 각 제어 요소 간의 연계 동작 신뢰성에 의해 좌우된다.
소방 관련 기준에서도 준비작동식 및 특수형 스프링클러 시스템의 경우, 감지기⋅제어반⋅솔레노이드 밸브 등 전기⋅기계적 구성요소의 연동 실패가 방수 지연 또는 방수 불능으로 이어질 수 있음을 지적하고 있으며, 이에 따라 제어계통의 신뢰성 확보를 중요한 설계⋅유지관리 요소로 규정하고 있다. 특히 부압식 스프링클러 시스템은 평상시 2차측 배관을 부압 상태로 유지하기 때문에, 부압 해제가 정상적으로 이루어지지 않을 경우 방수 개시 자체가 제한되는 구조적 특성을 가진다. 또한 기존 선행 연구들은 감지기 오작동, 솔레노이드 밸브 미개방, 제어 로직 오류 등이 준비작동식 및 특수형 스프링클러 시스템에서 반복적으로 보고되는 주요 문제 유형임을 제시하고 있으나, 대부분의 연구는 개별 구성요소의 성능 또는 이론적 분석에 국한되어 있으며, 실제 현장 조건에서 제어계통이 연속적으로 연계 작동하는 과정 전체를 실증적으로 검증한 연구는 제한적인 실정이다. 이로 인해 제어계통 중 어느 단계에서 지연 또는 실패가 발생하는지, 그리고 이러한 현상이 시스템 구조적 특성에서 기인하는지에 대한 명확한 검증이 부족하였다.
이에 본 연구에서는 부압식 스프링클러 시스템의 현장 적용 신뢰성을 객관적으로 평가하기 위해, 감지기 신호 전달, 솔레노이드 밸브 작동, 부압 해제 과정 등 제어계통 전반의 연계 동작 여부를 주요 연구 대상으로 설정하였다. 이는 단순한 부품 불량 여부를 확인하는 것이 아니라, 정상 제품⋅정상 시공 조건에서도 제어계통의 단계적 연계 과정에서 발생할 수 있는 구조적 한계와 운용상의 문제를 규명하기 위한 것이다. 하여 실증시험은 부압식 스프링클러 시스템의 누수 방지 성능 자체보다는, 실제 현장 적용 시 화재 대응 과정에서 발생할 수 있는 작동 신뢰성 저하 요인을 확인하는 데 중점을 두고 수행하였다. 특히 감지기 신호 전달, 솔레노이드 밸브 작동, 부압 해제 과정 등 제어계통의 연계 동작 여부를 주요 관찰 항목으로 설정하였다.
2.2.1 제어계통 연계 작동 시험
제어계통 연계 작동 시험은 부압식 스프링클러 시스템의 현장 적용 신뢰성을 평가하기 위해 감지기 신호 전달, 솔레노이드 밸브 작동, 부압 해제 및 준비작동식밸브 개방에 이르는 제어계통의 연계 직동 여부를 실증적으로 확인하였다. 시험 대상 시스템은 실제 현장 적용 사례를 반영한 싱글 인터록 방식의 준비작동식 스프링클러 시스템으로 구성하였으며, 화재 감지 신호가 발생한 이후 제어계통이 단계적으로 연계 작동하는 과정을 시간 흐름에 따라 분석하는 데 중점을 두었다.
시험 전, 1차측 급수 압력은 정압 기준 0.6 MPa로 설정하였고, 2차측 배관은 부압 펌프를 이용하여 설정 부압 상태로 유지하였다. 모든 제어기기와 배관 내 잔류 압력 및 신호는 초기화한 후 시험을 수행하였다. 감지기 작동은 시험용 열원을 이용하여 설정 온도에 도달하도록 하였으며, 감지기에서 화재 신호가 발생한 시점을 기준 시점으로 정의하였다. 이후 해당 신호가 제어반에 정상적으로 전달되는지 여부를 확인하고, 제어반 출력 신호에 따라 솔레노이드 밸브가 실제로 작동하는 과정을 관찰하였다.
솔레노이드 밸브의 작동 여부는 제어 신호 인가 상태와 밸브 개방 여부를 동시에 확인하는 방식으로 평가하였으며, 감지기 신호 발생 시점부터 솔레노이드 밸브 작동까지의 소요 시간을 계측하였다. 솔레노이드 밸브가 개방된 이후에는 2차측 배관의 압력 변화를 연속적으로 측정하여 부압 해제 과정이 정상적으로 진행되는지를 확인하였다. 이 과정에서 부압 해제 개시 시점과 대기압 도달 시점을 구분하여 기록하였으며, 부압 해제 이후 준비작동식밸브가 정상적으로 개방되는지 여부를 확인하였다.
준비작동식밸브 개방 이후에는 말단 시험밸브를 이용하여 방수 가능 상태를 확인하였으며, 실제 스프링클러 헤드 작동을 모사한 조건에서 방수 지연 또는 방수 불능 현상이 발생하는지를 관찰하였다. 이러한 일련의 과정은 개별 구성요소의 단독 작동 여부를 확인하기 위한 것이 아니라, 감지-제어-기계 작동-압력 변화로 이어지는 제어계통 전체가 연속적으로 정상 작동하는지를 검증하기 위한 것이다.
제어계통 연계 직동 시험은 동일 조건에서 최소 5회 반복 수행하였으며, 반복 시험 간에는 배관 내 잔류 압력과 공기를 완전히 제거한 후 동일한 초기 조건을 재설정하였다. 각 반복 시험 결과를 비교하여 제어계통 응답 시간의 변동성 및 특정 단계에서의 반복적인 지연 또는 미작동 여부를 분석하였다. 감지기 신호 발생 이후 모든 제어 단계가 순차적으로 정상 작동할 경우를 정상 연계 작동으로 정의하였으며, 특정 단계에서 작동 지연 또는 미작동이 반복적으로 발생하는 경우에는 제어계통 연계 신뢰성 저하 가능성이 있는 것으로 판단하였다.
2.2.2 부압 해제 및 방출 가능성 확인 시험
부압 해제 및 방출 가능성 확인 시험은 부압식 스프링클러 시스템에서 화재 감지 및 제어계통이 정상적으로 작동하지 않는 조건에서도 부압 해제와 소화수 방출이 가능한지를 확인하기 위해 수행되었다. 본 시험은 개별 장비의 고장 여부를 확인하는 시험이 아니라, 부압식 스프링클러 시스템이 구조적으로 제어계통 작동을 전제로 하는지 여부를 실증적으로 검증하기 위한 것이다.
시험 대상 시스템은 실제 현장에 설치된 준비작동식 스프링클러 설비와 부압식 패키지가 결합된 형태로 구성되었으며, 1차측 급수 계통, 준비작동식 밸브, 솔레노이드 밸브, 부압 펌프, 2차측 배관 및 말단 스프링클러 헤드를 포함한다. 시험에 앞서 1차측 급수 압력은 정압 기준 0.6 MPa로 설정하였고, 2차측 배관은 부압 펌프를 이용하여 설정 부압 상태로 유지하였다. 부압 설정값은 약 -0.05 MPa로 하였으며, 압력계 및 압력 스위치를 통해 실시간으로 확인하였다. 시험은 단계적으로 설정한 비정상 조건에서 수행되었다. 첫 번째 조건에서는 화재 감지기가 작동하지 않는 상태를 설정하였다. 이 조건에서는 제어반으로의 화재 신호 입력을 차단한 상태에서 말단 스프링클러 헤드를 개방하여 실제 화재 시 스프링클러 헤드가 열작동한 상황을 모사하였다. 이때 2차측 배관의 압력 변화, 부압 유지 여부, 외부 공기 유입 여부 및 소화수 방출 가능성을 연속적으로 관찰하였다.
두 번째 조건에서는 감지기 신호는 정상적으로 발생하였으나, 솔레노이드 밸브가 작동하지 않는 상태를 설정하였다. 이를 위해 제어반에서 솔레노이드 밸브 출력 신호를 차단하거나, 밸브 구동 전원을 차단한 상태에서 감지기 작동 시험을 수행하였다. 해당 조건에서도 감지기 신호 발생 이후 2차측 배관의 압력 변화, 부압 해제 여부 및 준비작동식 밸브 개방 여부를 확인하였다.
각 시험 조건에서 부압 해제 여부는 2차측 배관 압력이 설정 부압 상태에서 대기압 또는 양압으로 전환되는지를 기준으로 판단하였다. 소화수 방출 가능성은 준비작동식 밸브 개방 여부와 말단 시험밸브 개방 시 실제 유수가 발생하는지를 기준으로 평가하였다. 모든 압력 변화는 디지털 압력계를 이용하여 시간에 따른 압력 변화를 연속적으로 기록하였다. 각 조건별 시험은 동일 조건에서 최소 3회 이상 반복 수행하였으며, 반복 시험 간에는 배관 내 잔류 압력 및 공기를 완전히 제거한 후 초기 부압 조건을 재설정하였다. 반복 시험을 통해 동일 조건에서 유사한 결과가 재현되는지를 확인함으로써 시험 결과의 신뢰성을 확보하였다.
본 시험 방법을 통해 부압식 스프링클러 시스템이 감지기 및 솔레노이드 밸브 등 제어계통의 정상 작동을 전제로 부압 해제 및 소화수 방출이 이루어지는 구조임을 확인하고자 하였으며, 이를 통해 제어계통 이상 발생 시의 현장 적용 한계를 평가하였다.
2.2.3 반복 작동에 따른 운전 안정성 확인
반복 작동에 따른 운전 안정성 확인 시험은 부압식 스프링클러 시스템이 반복적인 기동 및 정지 과정에서 제어계통과 기계적 구성요소의 성능 저하 또는 이상 작동을 유발하는지를 확인하기 위해 수행되었다. 본 시험은 단일 화재 상황에 대한 대응 성능 평가를 넘어, 실제 현장에서 발생할 수 있는 오작동, 압력 변동, 환경 변화 등에 의해 시스템이 반복적으로 작동하는 상황을 모사하는 데 목적을 두었다.
시험 대상 시스템은 부압식 스프링클러 설비의 제어계통, 부압 펌프, 준비작동식 밸브, 솔레노이드 밸브 및 2차측 배관을 포함한 전체 시스템으로 구성하였다. 시험에 앞서 1차측 급수 압력은 정압 기준 0.6 MPa로 설정하였고, 2차측 배관은 부압 펌프를 통해 설정 부압 상태로 유지하였다. 반복 시험 전 모든 구성요소의 초기 상태를 점검하고, 배관 내 잔류 압력과 공기를 제거하여 동일한 초기 조건을 확보하였다. 반복 작동 시험은 부압 유지와 해제 과정이 연속적으로 발생하도록 제어계통을 인위적으로 설정하여 수행하였다. 구체적으로, 제어반을 통해 부압 펌프의 기동 및 정지를 반복적으로 유도하였으며, 각 반복 주기마다 부압 펌프 기동 시점, 정지 시점, 목표 부압 도달 시간 및 압력 유지 안정성을 계측하였다. 반복 주기는 실제 현장 운용 상황을 고려하여 일정 시간 간격으로 설정하였으며, 전체 반복 횟수는 최소 20회 이상으로 하였다. 각 반복 작동 과정에서 2차측 배관의 압력 변화는 디지털 압력계를 이용하여 연속적으로 기록하였다. 이를 통해 부압 설정값 대비 압력 편차, 압력 변동 폭 및 안정화 소요 시간을 분석하였다. 또한 반복 작동 과정 중 솔레노이드 밸브의 불필요한 개방 여부, 준비작동식 밸브의 비의도적 작동 여부 및 제어반의 경보 발생 여부를 함께 관찰하였다.
반복 작동 시험 중에는 주변 환경 조건의 영향을 고려하기 위해 시험 장소의 온도 변화를 함께 기록하였다. 온도 변화에 따른 배관 내 압력 변동과 부압 펌프 기동 빈도의 상관성을 분석함으로써, 단순 반복 작동뿐만 아니라 환경 요인이 운전 안정성에 미치는 영향을 함께 평가하였다. 각 반복 시험 결과는 주기별로 비교⋅분석하였으며, 반복 횟수 증가에 따라 부압 형성 시간 증가, 압력 유지 불안정, 제어계통 오작동 등 이상 징후가 발생하는지를 중점적으로 검토하였다. 동일 조건에서 반복 수행 시 유사한 경향이 확인될 경우, 해당 현상을 운전 안정성 저하 가능 사례로 분류하였다.
본 시험 방법을 통해 부압식 스프링클러 시스템은 반복적인 기동 및 정지 조건에서 부압 펌프 및 제어계통의 운전 안정성이 시스템 성능에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 검증하고자 하였으며, 반복 작동에 따른 잠재적 운전상 문제점을 실증적으로 분석하였다.